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2010 MEMORIA DEL DESMANTELAMIENTO DE LA C.N. JOSÉ CABRERA ACTIVIDADES DESARROLLADAS 2010 - 2015 2015 EDITA: Empresa Nacional de Residuos Radiactivos S.A. C/ Emilio Vargas 7, 28043 Madrid. www.enresa.es REDACCIÓN Y EDICIÓN GRÁFICA Servicio de Formación y Comunicación Desmantelamiento C.N José Cabrera. DISEÑO Y MAQUETACIÓN Dirección de Gabinete de la Presidencia, Relaciones Institucionales y Soportes de Información. DEPÓSITO LEGAL M-14707-2016. IMPRIME Addicta. ÍNDICE 5 6 PRESENTACIÓN 8 INTRODUCCIÓN 10 UN PROCESO INDUSTRIAL 12 ANTECEDENTES 16 ACTIVIDADES PREPARATORIAS (2010-2011) 24 DESMANTELAMIENTO DE ELEMENTOS CONVENCIONALES 28 DESMONTAJES RADIOLÓGICOS DESCONTAMINACIÓN Y CARACTERIZACIÓN 6 PRÓXIMAS ACTUACIONES 62 GESTIÓN DE MATERIALES 64 CULTURA DE SEGURIDAD / GARANTÍA DE CALIDAD 70 7 8 1 4 2 9 3 56 POLÍTICAS COMPLEMENTARIAS 72 HITOS DEL PROYECTO DE DESMANTELAMIENTO 76 PRINCIPALES CIFRAS 78 PRESENTACIÓN E sta memoria recoge las principales actuaciones acometidas en los primeros seis años del desmantelamiento de la central nuclear José Cabrera. Se trata de la primera central nuclear que entró en funcionamiento en España, y será, asimismo, la primera en ser desmantelada de forma completa en nuestro país. La central se encuentra en Almonacid de Zorita (Guadalajara), entró en operación en 1968 y puso fin a su actividad el 30 de abril de 2006, tras 38 años en operación. Enresa asumió la titularidad de la instalación en 2010, y, una vez finalizado el desmantelamiento, devolverá el emplazamiento a su propietario, Gas Natural Fenosa. Al igual que de la gestión segura de los residuos radiactivos, Enresa se encarga de acometer la restauración ambiental de los emplazamientos donde ha habido actividad nuclear y minería de uranio. Somos, por tanto, los responsables de devolver a su estado original los terrenos que a día de hoy, aún ocupa esta central nuclear popularmente conocida como Zorita. Para conseguirlo, hemos implementado técnicas pioneras que despiertan el interés de los expertos del sector, dentro y fuera de nuestras fronteras. Un interés que evidencian las numerosas visitas, en gran parte de técnicos internacionales, al desmantelamiento. Entre los trabajos realizados, destaca el corte de los internos del reactor. Se trata de una operación singular realiza- 6 da bajo agua y de manera robotizada con una técnica de corte con sierras mecánicas, la misma que se ha aplicado para la segmentación de la vasija. El desmantelamiento generará un total de 104.000 toneladas de materiales a gestionar, aunque la mayoría serán residuos convencionales. No obstante, de cara a liberar totalmente el emplazamiento, habrá que trasladar los residuos de media y baja actividad generados en el desmantelamiento al almacén definitivo de El Cabril, en Córdoba. También será necesario trasladar al futuro ATC de Villar de Cañas (Cuenca) el combustible gastado de la central, además de los componentes internos del reactor, que ya se encuentran aislados en cuatro contenedores en el ATI aledaño a la instalación. Una actuación de estas características será sólo posible gracias a la experiencia adquirida en el desmantelamiento parcial de la central nuclear de Vandellós I y en actuaciones de restauración ambiental como la clausura de la antigua fábrica de uranio de Andújar. Acciones que nos han permitido desarrollar métodos y mejorar procesos hasta situarnos en la vanguardia de la comunidad internacional en esta materia. Esta memoria es una buena prueba de ello. Vista aérea de la CN José Cabrera 7 INTRODUCCIÓN El desmantelamiento de la central nuclear “José Cabrera” (conocida también como “Zorita”) constituye un hito tecnológico de escasos precedentes en todo el mundo. Se trata de la primera instalación de estas características que va a ser desmantelada totalmente en España, permitiendo así que los terrenos sobre los que se asienta vuelvan al estado original previo a su construcción. Conseguir este objetivo pasa ineludiblemente por segmentar todos los componentes de su circuito primario, entre los que destaca el propio reactor de la planta, y acondicionar en contenedores especiales una parte de los materiales resultantes, actuaciones singulares que constituyen el verdadero factor diferencial de este proyecto. Estado inicial (1989) Fábrica de Uranio de Andújar Estado final (1994) Estado final (2003) Estado inicial (1998) Enresa, como empresa pública encargada de esta labor, asume este cometido con la madurez y experiencia adquiridas en la clausura de la antigua Fábrica de Uranio de Andújar, el desmantelamiento de la central nuclear Vandellós I y el de diversas instalaciones nucleares del CIEMAT, entre las que se encuentran un reactor experimental y una planta piloto de reproceso de combustible, proyectos que han permitido desarrollar y consolidar los métodos y la tecnología de desmantelamiento en nuestro país. A lo largo de los siguientes capítulos, y de una manera esencialmente gráfica y visual, se describen en esta memoria los trabajos de desmantelamiento desarrollados por Enresa en la central nuclear “José Cabrera” durante el periodo 2010-2015. 8 Vandellós I 9 Estado inicial CN José Cabrera (2010) En paralelo, de manera transversal, se lleva a cabo una gestión contínua de los materiales resultantes, de acuerdo con su procedencia y naturaleza. 2010 Autorización de transferencia 3 Es el primer desmantelamiento total de una central nuclear que se realiza en España Estado final previsto CN José Cabrera 2 Desmontajes Modificaciones Enresa concibe los proyectos de desmantelamiento como un proceso industrial, orientado a la liberación completa del emplazamiento y a la adecuada gestión de los materiales resultantes. El despliegue de dicho proceso comienza con la caracterización inicial e inventariado de todos los sistemas y componentes de la instalación, así como con la modificación de numerosos sistemas e infraestructuras de la planta, adaptándolos a sus nuevos usos durante el proyecto. Continúa con la ejecución de las actuaciones de desmontaje, descontaminación y demolición, verdadera esencia del desmantelamiento. Y finaliza con la restauración de los terrenos. Caracterización 1 UN PROCESO INDUSTRIAL GESTIÓN de MATERIALES 5 4 Demoliciones 2018 Declaración de clausura Restauración 10 11 Antecedentes 1 (1968) Construcción CN José Cabrera (1965) Situada en el término municipal de Almonacid de Zorita, en Guadalajara, la central nuclear José Cabrera comenzó a construirse en 1965 y se inauguró el 12 de diciembre de 1968. Con un reactor de agua ligera a presión y una potencia eléctrica de 160 MWe, esta instalación supuso uno de los mayores retos tecnológicos de la época al tratarse de la primera central nuclear que funcionó en España. El 14 de octubre de 2002, el Ministerio de Economía, con el informe previo del Consejo de Seguridad Nuclear, concedió la última renovación de la Autorización de Explotación hasta su parada definitiva, el 30 de abril de 2006. CICLO DE VIDA DE LA INSTALACIÓN 1963 1969 2006 2010 CONSTRUCCIÓN OPERACIÓN TRANSICIÓN EJECUCIÓN DEL DESMANTELAMIENTO ACTIVIDADES POST-OPERACIONALES PLANIFICACIÓN PDC 2003-2009 12 TRANSFERENCIA DE TITULARIDAD 2018 DEVOLUCIÓN DEL EMPLAZAMIENTO LEYENDA RESPONSABILIDAD DE ENRESA RESPONSABILIDAD DEL PROPIETARIO 13 Actividades post-operacionales (2006-2010) Tras la parada de la central, se llevaron a cabo una serie de actividades previas, requeridas para poder iniciar el desmantelamiento. Una de las primeras acciones que se desarrolló, condición de obligado cumplimiento para acometer el desmantelamiento, fue la evacuación del combustible nuclear gastado desde la piscina de la central a un área de almacenamiento en seco: el Almacén Temporal Individualizado (ATI). En el ATI se depositan verticalmente doce contenedores, de acero y hormigón, en los que se almacenan 377 elementos combustibles Almacén Temporal Individualizado (ATI) Además, durante esta etapa inicial, Enresa llevó a cabo las labores de planificación, ingeniería y licenciamiento necesarias para obtener la autorización de inicio del desmantelamiento de la CN José Cabrera. Operación de traslado de combustible gastado hacia el ATI 14 Carga del combustible 15 2 ACTIVIDADES PREPARATORIAS (2010-2011) Descargos* Motor Ventilador. Torres de Refrigeración Adecuación de los Sistemas Mecánicos de Toma de Agua Antes de comenzar el desmantelamiento, es necesario adaptar numerosos sistemas, equipos e infraestructuras de la central, con el objetivo de redimensionarlos, evitar riesgos e interferencias y adaptar su funcionalidad a las nuevas actividades a desarrollar en la planta. Modificaciones Eléctricas Adecuación Edificio Eléctrico de Torres de refrigeración Instalación de bomba de servicios generales * DESCARGOS Actividades como el drenado de fluidos, la eliminación de sustancias peligrosas, la reducción de cargas de fuego o la desconexión eléctrica de los diferentes equipos y sistemas a desmantelar, con el objetivo de trabajar en condiciones de máxima seguridad. 16 17 Modificaciones de los Sistemas de Ventilación Refuerzo del Sistema de Protección Contra Incendios (PCI) Adecuación de los sistemas de ventilación Bomba principal contra incendios (BCI) Instalaciones PCI 18 Instalación del nuevo ventilador VA-90N 19 Adecuación de Instalaciones Auxiliares Prueba oficial PCI Pruebas Oficiales Todos los sistemas y procesos relacionados con la gestión de residuos y la Protección Radiológica son sometidos a un proceso de pruebas oficiales en presencia del organismo regulador. Acondicionamiento del Edificio Turbina como Edificio Auxiliar Desmantelamiento (EAD) de de El edificio de turbina contenía el grupo turboalternador y el equipo auxiliar necesario para la producción de energía eléctrica. La turbina y sus sistemas auxiliares fueron desmontados, y el edificio fue adaptado para convertirse en Edificio Auxiliar de Desmantelamiento (EAD). La misión del EAD es el acondicionamiento de los residuos radiactivos que se extraen del edificio de contención y que llegan a través de un túnel de transferencia que comunica ambos recintos. Para ello, está provisto de un taller de descontaminación, instalaciones para el acondicionamiento de residuos y zonas de acopio temporal para dichos contenedores de forma previa a su envío al Centro de Almacenamiento de Residuos de Baja y Media Actividad de El Cabril. Desmontaje grupo turboalternador 20 Obra civil del Edificio Auxiliar de Desmantelamiento (EAD) Desmontaje del condensador Túnel de transferencia 21 Almacén de residuos II Estado inicial planta de operaciones del Edificio de Turbina Mejoras en Almacenes de Residuos Radiactivos Con objeto de optimizar la gestión de residuos radiactivos a tratar durante el desmantelamiento, se han adecuado los almacenes de residuos I, II, III, existentes en la instalación, así como el área de desclasificación, en el que se ha ubicado el Box , equipo clave en el proceso de segregación de materiales. Área de desclasificación Estado final Edificio Auxiliar de Desmantelamiento 22 23 3 DESMANTELAMIENTO DE ELEMENTOS CONVENCIONALES Edificio Diesel Estado inicial (mayo 2010) Desmontaje de componentes del Edificio Diesel Los primeros desmontajes que se llevaron a cabo fueron los de aquellos equipos y sistemas sin implicaciones radiológicas que no tenían utilidad durante el proceso de desmantelamiento. Derribo de Torres de Refrigeración Derribo Torres de Refrigeración 24 Estado final (junio 2010) campa de almacenamiento chatarras convencionales Edificio Diesel convertido en almacén de respaldo 25 Desmontaje Sala de Control Desmontaje de Transformadores Desmontaje del transformador principal Estado final Sala de Control Campa con chatarras procedentes de la Sala de Control 26 27 DESMONTAJES RADIOLÓGICOS Actividades preparatorias El desmantelamiento de los componentes del circuito primario (internos del reactor, vasija, generador de vapor, bomba principal, presionador, etc.) constituye una actividad diferencial respecto a anteriores proyectos, haciendo posible el desmantelamiento total de la instalación. 4 Extracción rack de combustible de la piscina Durante el año 2011, se ejecutaron actividades preparatorias previas a la extracción de los internos del reactor, que consistieron en la retirada de diferentes piezas remanentes en el foso de combustible gastado y en el corte parcial del muro que lo separaba de la cavidad de recarga. Después, se procedió al saneamiento e impermeabilización de superficies inundables para permitir el posterior corte bajo agua de los internos y de la vasija del reactor. Nueva solera de la cavidad del reactor y muro desmontado entre cavidades Tapa de la vasija del reactor Retirada bloque muro entre piscina y cavidad 28 29 Segmentación y acondicionamiento de los internos del reactor La segmentación de los internos del reactor de Zorita se ha realizado bajo agua, en la cavidad obtenida de la unión del foso de combustible gastado con la cavidad del reactor, con herramientas de corte mecánico operadas de forma remota y con el apoyo de un sistema de cámaras de televisión subacuáticas. Durante estos trabajos de segmentación se han generado un total de 432 piezas, con un peso total de 59,5 toneladas, y se han realizado unos cortes que suponen, en total, 418 metros lineales Corte del interno inferior En mayo de 2012, comenzaron los trabajos de corte del interno superior, cuya misión consistía fundamentalmente en facilitar la entrada de las barras de control en el núcleo del reactor. Posteriormente, se procedió a la segmentación del interno inferior, el área más activada, dado que albergaba el combustible necesario para producir la reacción nuclear. Este componente tenía como cometido fijar los elementos combustibles en el interior del reactor, servir de blindaje, así como permitir la circulación del agua del circuito primario. Se han utilizado herramientas de corte mecánico operadas de forma remota para realizar la segmentación Segmentación del interno del reactor bajo agua 30 31 La segmentación de los internos del reactor se ha realizado bajo agua con el apoyo de un sistema de cámaras de televisión subacuáticas Cesta con piezas obtenidas de la segmentación Vista general del foso de combustible gastado durante la segmentación del interno inferior 32 33 Acondicionamiento de Residuos Finalizada la segmentación, las piezas a las que han quedado reducidos los internos del reactor de Zorita tienen que ser acondicionadas. Es en ese momento cuando entra en funcionamiento el Edificio Auxiliar de Desmantelamiento (EAD). Para ello, una parte de estos residuos, acopiados tras su segmentación bajo agua en una cesta metálica, son extraídos del edificio de contención mediante una campana de blindaje y trasladados al EAD, donde se inmovilizan con mortero dentro de un contenedor de hormigón denominado Unidad de Almacenamiento (UA). Puesto de Control EAD, desde dónde se supervisan las operaciones de acondicionamiento 34 Descenso de la campana de blindaje para trasladar los residuos del reactor al EAD para su posterior acondicionamiento Posicionamiento de cesta con residuos en la estructura de centrado 35 Operación del EAD Los residuos generados en el Edificio del Reactor se acondicionan posteriormente en el EAD Trasferencia de cesta al contenedor 3 La campana de blindaje captura la cesta con los residuos para su traslado al EAD 1 36 La cesta con los residuos llega al EAD a través del túnel de transferencia 2 Inyección del mortero para inmovilizar el residuo 4 Almacén temporal de UA del EAD 5 Expedición de contenedor de residuos (UA) a El Cabril 6 37 Acondicionamiento de Residuos Especiales Una parte del interno inferior, la más cercana al núcleo del reactor, ha sido acondicionada en cuatro contenedores especiales HI-SAFE y almacenada en el ATI (Almacén Temporal Individualizado) de la instalación. La actividad de estas piezas, de un peso total de 40 toneladas, excede a la contemplada en los criterios de aceptación del almacén de residuos de baja y media actividad que Enresa opera en El Cabril (Córdoba), por lo que tienen que almacenarse temporalmente en el ATI junto con los contenedores que albergan el combustible gastado. Carga de los residuos especiales del reactor Traslado de contenedor HI-SAFE con residuos especiales al ATI de la instalación 38 39 Desmontaje de grandes componentes En 2012 comenzaron las actuaciones de desmontaje de los grandes componentes del circuito primario: Ramas del Circuito Primario Bomba Principal Presionador Generador de Vapor Se retiraron inicialmente los calorifugados de todos estos componentes para proceder a la segmentación de los mismos. Ramas del Circuito Primario Para poder acometer, en paralelo a la segmentación de internos, el desmontaje del resto de componentes del circuito primario, fue necesario realizar previamente un trabajo de aislamiento de la vasija mediante el corte y taponado de tuberías. Imágenes de corte de la rama intermedia mediante torno orbital Modelo del circuito primario de la CN José Cabrera 40 41 Desmontaje de la Bomba Principal Desmontaje y extracción de una pieza del cuerpo de la Bomba Principal La Bomba Principal tenía como cometido impulsar el agua que recorría el circuito primario, posibilitando la refrigeración del reactor y la transferencia de calor en el Generador de Vapor. Tras la retirada de los elementos auxiliares de la Bomba, se ha realizado el desmontaje de las diferentes partes de la misma. Las piezas se han cortado bien con métodos térmicos, o bien con hilo de diamante, de acuerdo con las características físico radiológicas de cada pieza. Corte de componentes de la Bomba Principal con hilo de diamante Estado inicial y extracción de componentes de la Bomba Principal 42 43 Presionador El Presionador tenía como función el mantenimiento de una presión adecuada dentro del Circuito Primario, que permitiera mantener el agua de refrigeración en estado líquido. El taller de corte se ha instalado en un espacio confinado (SAS) dotado de sistemas de ventilacion autónomos que posibilitan el empleo de técnicas de corte térmico, más rápidas. El Presionador se ha cortado horizontalmente in situ en su posición original generándose tres grandes piezas. Estos segmentos han sido trasladados a un taller de corte, donde se han troceado en piezas de menor tamaño, introducidas finalmente en contenedores. Desmontaje de elementos auxiliares del Presionador 44 Corte de piezas in situ con hilo de diamante 45 Secuencia 1 del Desmontaje del Presionador 2 Movimiento de un segmento del presionador (1,2,3) 6 46 3 Troceo de segmento en el SAS de corte (6,7) 7 4 Traslado al SAS de corte (4,5) 5 Carga de pieza en contenedor (8) 8 47 Generador de Vapor Generador de Vapor durante el desmontaje de la parte inferior Este componente tenía como función producir el vapor necesario para mover el grupo turboalternador, responsable de la producción de energía eléctrica. Debido a su gran tamaño, el Generador de Vapor se ha segmentado en diferentes piezas. Para la parte del circuito secundario se han empleado técnicas de corte térmico, mientras que para la parte del circuito primario se ha optado por el hilo de diamante. Corte de la parte superior del Generador de Vapor 48 Haz tubular 49 Desmontaje de otros sistemas y componentes En paralelo al desmontaje de los grandes componentes del circuito primario, se han desmantelado equipos y sistemas de los diferentes locales existentes tanto en el Edificio de Contención como en el Auxiliar. Se trata de otra de las actuaciones importantes del desmantelamiento, ya que estos componentes generan el 90% de los residuos radiactivos resultantes de todo el proceso. Desmontajes radiológicos Segmentación de la Vasija Extracción y traslado de la Vasija del Reactor del Reactor La vasija del reactor ha sido segmentada en 112 piezas Una vez finalizados los trabajos de segmentación y acondicionamiento de los componentes internos del reactor, la segmentación de la vasija fue el siguiente hito del proyecto de desmantelamiento. Para ello, la vasija tuvo que ser previamente extraída de su cavidad original y trasladada a la piscina anexa en la que se almacenaba el combustible gastado durante la etapa de operación de la planta. La vasija estaba fabricada en acero al carbono y tenía un peso aproximado de 100 toneladas. Para realizar estas labores de extracción y traslado, hubo que acometer previamente una serie de trabajos necesarios para garantizar la seguridad de esta maniobra. De esta manera, se liberó la vasija de todas las conexiones que la mantenían unida al resto del circuito primario, tanto a través de las tuberías como de las conexiones de instrumentación. Además, y debido a su gran tonelaje, se instaló una estructura de izado hidráulico complementaria que permitió izar este componente y trasladarlo al foso de combustible. La segmentación bajo agua de la vasija se realizó con una técnica similar a la empleada con los componentes internos del reactor. Tras diez meses de operaciones, se han realizado más de 172 metros lineales de corte y se han obtenido un total de 112 piezas que se han acondicionado en 15 contenedores de hormigón para su envío al centro de almacenamiento de residuos radiactivos de baja y media actividad de El Cabril (Córdoba). 50 Esquema de la segmentación bajo agua de la vasija del reactor 51 Maniobra de extracción de la vasija de la cavidad del reactor 52 Paso de la vasija a través del muro entre cavidades Posicionado de la vasija en estructura soporte situada en el foso de combustible gastado Inicio de la segmentación de la vasija. Corte de pieza hexagonal en parte inferior mediante sierra de disco 53 Imágenes de los trabajos de segmentación bajo agua de la vasija del reactor. Se aprecian algunas de las piezas obtenidas dentro de la cesta para su posterior traslado al Edificio Auxiliar de Desmantelamiento 54 55 5 DESCONTAMINACIÓN DE EDIFICIOS y caracterización del emplazamiento Una vez que los diferentes equipos y sistemas han sido retirados de los edificios, el proyecto de desmantelamiento afronta una nueva fase. Es el momento de ejecutar los trabajos de descontaminación de los diferentes edificios radiológicos. Para ello, se cortan y se retiran bloques de Imagen de la cavidad del reactor y foso de combustible gastado, tras su drenaje y retirada de algunas de las estructuras hormigón procedentes de los muros de la cavidad de recarga y del antiguo foso de combustible gastado, así como del blindaje biológico del reactor. Estos bloques se trasladan a los almacenes exteriores de residuos donde se procede a su acondicionamiento. Asimismo, en paralelo se realizan tareas de descontaminación de los paramentos (paredes y suelos) del Edificio Auxiliar y del Edificio de Contención, mediante procedimientos mecánicos. S O 6 piezas pared 9 piezas pared 9 piezas pared E 9 piezas pared N 6 piezas pared 9 piezas pared 9 piezas pared 9 piezas pared 9 piezas pared 9 piezas pared 9 piezas pared 56 Planificación de los trabajos de corte y retirada del hormigón de la cavidad del reactor y foso de combustible gastado 57 Retirada de uno de los bloques de hormigón del muro de separación entre cavidades Extracción de uno de los bloques de hormigón de las paredes de la cavidad del reactor Panorámica de la cavidad del reactor durante los trabajos de corte de las estructuras de hormigón Gestión de uno de los bloques de hormigón extraídos de las cavidades (arriba) Trabajos de descontaminación de superficies 58 59 Caracterización del emplazamiento En esta fase del proyecto, se desarrollan también campañas de caracterización del emplazamiento, con la realización de medidas superficiales en determinadas estructuras así como sondeos en profundidad en diferentes partes de los terrenos, con el objetivo de conocer su situación radiológica. Sondeos en terrenos (arriba), en el Edificio de Contención (derecha) y en el Canal de Descarga (abajo) Caracterización chimenea 60 61 6 PRÓXIMAS ACTUACIONES (2016 - 2018) Los trabajos de descontaminación y posterior desclasificación de las superficies (certificar de que se encuentran totalmente liberadas de contaminación) se prolongarán durante los próximos años. Con los edificios vacíos, y totalmente libres de cualquier implicación radiológica, se procederá posteriormente a su demolición convencional y al tratamiento in situ del escombro resultante. Por último, un Plan de Restauración retornará el emplazamiento a su estado original. Será en ese momento, y una vez obtenida la Declaración de Clausura por parte del Consejo de Seguridad Nuclear, cuando Enresa devuelva la titularidad del emplazamiento a su propietario, Gas Natural Fenosa. 62 63 7 Los residuos radiactivos de baja y media actividad tienen como destino el Centro de Almacenamiento de El Cabril, situado en Sierra Albarrana (Córdoba). GESTIÓN DE MATERIALES La Gestión de Materiales constituye una actividad básica en los proyectos de desmantelamiento. Está dirigida a optimizar el volumen de residuos a gestionar fomentando las políticas de reutilización y reciclaje. 1 Datos históricos Operación La secuencia lógica para el tratamiento de los materiales resultantes en el desmantelamiento es la recogida en el siguiente cuadro. En él, se destacan los 5 puntos principales de control del proceso 2 Estudios Radiométricos Zonas convencionales PD* componentes convencionales Por su parte, el material desclasificable es sometido a un proceso de caracterización (medida) que certifica la ausencia de contaminación, mientras que los residuos convencionales son enviados a los gestores autorizados correspondientes. Durante todo el proyecto de desmantelamiento de la central nuclear José Cabrera, se prevé gestionar un total de 104.000 toneladas de materiales, de los cuales, sólo el 4% serán residuos radiactivos Control radiológico in situ de materiales Zonas activas PD* partes activas Conformación de contenedores Acondicionamiento y preparación transporte 3 Residuo radiactivo Control radiológico “in situ” NO Limpio 4 Conformación de Unidades de Manejo Desclasificación SI Pórticos salida 5 Transporte Almacenamiento El Cabril 64 LEYENDA PD* = Plan de Desmantelamiento Puntos destino (control administrativo) 65 Destino de los diferentes materiales Estado final 104.000 t 95.300 t Escombros y hormigón convencional Combustible gastado y componentes internos del reactor 145 t Chatarras convencionales Residuos radiactivos 4.700 t 4.000 t 45 t Productos tóxicos y peligrosos Pequeñas cantidades 100 t Centro de Almacenamiento de El Cabril Almacén Temporal Individualizado (ATI) 66 Reciclado Planta de tratamiento 67 CMT (Contenedor Metálico de Transporte) Desclasificación de materiales. Box Counter El Proceso de Desclasificación consiste en demostrar que un material procedente de zona radiológica puede ser tratado como convencional. Para ello, el material potencialmente limpio se somete a una medición integral con el equipo Box Counter, un dispositivo capaz de analizar el contenido radiológico del material mediante espectrometría gamma permitiendo trabajar a nivel industrial con una precisión de laboratorio. Únicamente después de que este equipo ratifique que el material cumple con los niveles de desclasificación establecidos por el CSN, éste es desclasificado. Box Counter Pórtico de salida de vehículos 68 69 CULTURA DE SEGURIDAD GARANTÍA DE CALIDAD Realizar los trabajos de desmantelamiento de manera segura y con calidad son objetivos prioritarios del proyecto. Lograrlo requiere de una adecuada cualificación del personal interviniente, una fuerte cultura de seguridad en la organización y del trabajo coordinado de todas las especialidades requeridas en la ejecución de las diferentes actuaciones. Uso de equipos de protección individual 8 La central nuclear José Cabrera cumple de esta manera con la IS-19, la Instrucción del Consejo de Seguridad Nuclear que establece los requisitos para la integración de los diversos sistemas de gestión de las instalaciones nucleares, aspecto esencial para garantizar la seguridad de las personas y del medio ambiente. Inspección de calidad El 30% del personal está dedicado a la supervisión de la calidad y la seguridad de los trabajos 70 71 9 políticas complementarias Control institucional Los trabajos de desmantelamiento se encuentran sometidos a una regulación estricta, siendo numerosos los órganos de control que supervisan el desarrollo de las diversas actividades. El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), regulador español en materia de seguridad nuclear y protección radiológica, inspecciona de manera continua el funcionamiento de la instalación y el desarrollo del proyecto, en sus diversas vertientes (protección radiológica, emergencias, gestión de residuos, etc.). EURATOM y el OIEA son organismos internacionales que también hacen seguimiento del proyecto, inspeccionando periódicamente la situación de la instalación y de los materiales que alberga. Pruebas de acondicionamiento de contenedores desde el puesto de control del EAD 72 Formación La complejidad de los trabajos que se realizan en un desmantelamiento, tanto en zonas convencionales como en áreas con implicaciones radiológicas, hace necesario contar con un Plan de Formación que proporcione a todos los trabajadores la capacitación necesaria para garantizar la seguridad de todas las actuaciones, además de cumplir con los requerimientos de la normativa vigente. Curso PCI. Prácticas extinción de incendios 73 Comunicación Desde el inicio del desmantelamiento, la transparencia en la información sobre cada una de las actividades que se están acometiendo en la CN José Cabrera ha caracterizado la política de comunicación de Enresa. A través del establecimiento de diferentes canales de comunicación, la opinión pública ha podido descubrir y ser partícipe de las particularidades de este proyecto. Numerosos colectivos (académicos, institucionales, profesionales), nacionales e internacionales, visitan la planta de forma habitual para conocer in situ el desarrollo de los trabajos. Proyección internacional Estudiantes (1.388) Instituciones (220) Colectivos profesionales (1.482) Espacio Enresa CN José Cabrera Prensa (172) Otros (206) 74 El desmantelamiento de la central nuclear José Cabrera es un proyecto pionero en España y una de las pocas experiencias de esta naturaleza llevadas a cabo en el mundo, en el que solo una decena de plantas comerciales han sido desmanteladas. El enfoque novedoso aplicado para la segmentación de los grandes componentes de la planta y para el acondicionamiento de los materiales resultantes es objeto de atención y estudio por la comunidad internacional, siendo muy numerosas las empresas e instituciones, nacionales y extranjeras, que se acercan a conocer in situ el desmantelamiento. Además, en el marco de su política de colaboración internacional, Enresa participa en diversos foros dirigidos a compartir conocimientos y a optimizar los proyectos de desmantelamiento. 75 HITOS DEL PROYECTO DE DESMANTELAMIENTO 2009 septiembre Fin de carga de contenedores de combustible gastado y almacenamiento en el ATI de la instalación. 2010 1 de febrero 2010 Junio Autorización MITYC de la transferencia de la titularidad de Gas Natural Fenosa a Enresa para el inicio de la fase de desmantelamiento. Comienzo de los trabajos de desmontaje de equipos y acondicionamiento civil del Edificio de Turbina. 2010 Mayo Desmantelamiento de las torres de refrigeración. 2011 Noviembre El CSN autoriza los nuevos sistemas de ventilación del Edificio de Contención y Auxiliar. 2012 Mayo Comienzo segmentación bajo agua del interno superior del reactor. 2012 Octubre Comienzo de los trabajos de desmontaje de la Bomba Principal del circuito primario. 2013 Abril 2013 Agosto 2013 Junio Finaliza la adecuación del nuevo Puesto de Vigilancia y Supervisión (PVS) y Centro de Control de la Emergencia (CCE), en sustitución de la antigua Sala de Control. Finaliza la segmentación de los componentes internos del reactor de la central. Carga de la primera GWC con los residuos especiales de la segmentación de los internos del reactor y residuos operacionales. 2014 Junio Extracción y traslado de la vasija del reactor. 2006 30 de abril 2010 14 de enero 2010 11 de febrero 2010 Junio 2011 Junio 2012 Abril 2012 Septiembre 2012 Octubre 2013 Abril 2013 Julio 2013 Octubre 2015 Mayo Parada de la central. Inicio de la gestión del combustible gastado y trabajos previos al desmantelamiento. El BOE publica la Declaración de Impacto Ambiental otorgada por el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino. Firma de la transferencia de titularidad de Gas Natural Fenosa a Enresa. Desmantelamiento del Edificio Diesel. Desmontaje de transformadores y acondicionamiento civil explanada. Fin de los trabajos de adecuación EAD. Comienzo segmentación bajo agua del interno inferior del reactor. Acondicionamiento en el EAD del primer contenedor con residuos procedentes del reactor. Desmontaje del Presionador del Circuito Primario. Comienzo trabajos de desmontaje del Generador de Vapor. Fin de carga de la cuarta y última GWC. Fin de la segmentación de la vasija del reactor y de la retirada de todos los componentes del circuito primario. LEYENDA 76 MITYC Ministerio de Industria, Turismo y Comercio GWC Cápsulas herméticas de acero. Contenedores Hi-Safe CSN Consejo de Seguridad Nuclear 77 Principales Cifras Protección Radiológica y Seguridad 2010 2015 Gestión de Materiales MATERIAL DESCLASIFICABLE 2010-2018 2.300.000 Plazo de ejecución horas de trabajo Información General 1.081 toneladas generadas Control institucional 89 inspecciones CSN 14 inspecciones Euratom protección radiológica 6.416 mSv.p dosis colectiva estimada en el proyecto Una media de 35 empresas trabajan en la instalación 250 personas 2.050 mSv.p dosis colectiva real 851 SAT (Solicitudes de Autorización de Trabajo) 278 visitas 3.392 visitantes 2.637 toneladas generadas MATERIAL CONVENCIONAL 5.958 toneladas generadas NÚMERO DE EXPEDICIONES 174 expediciones al Centro de Almacenamiento de El Cabril GARANTÍA DE CAlidad 435 inspecciones anuales de media 748 registros abiertos hasta 2015 en trabajan el Sistema Integral de Mejoras (SIM) diariamente en el desmantelamiento El 78 (hasta el 31/12/15) RESIDUOS RADIACTIVOS 66% de los trabajadores procede de la provincia de Guadalajara FORMACIÓN: 2.036 acciones formativas 5.658 horas lectivas 36.998 horas / persona PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 851 análisis de riesgos 2010 2015 Principales Cifras 79 ENRESA SEDE SOCIAL C/ Emilio Vargas 7, 28043 Madrid Teléfono: 915668100 C.N JOSÉ CABRERA Almonacid de Zorita, 19119 Guadalajara Teléfono: 625661452 www.enresa.es